至6月5日晚11时,巴陵石化化肥煤气化装置A级连运首次达100天,运行平均负荷率为96%,刷新今年2月A级连运88天最长周期纪录,为2007年2月建成投产以来A级连运最好成绩。据悉,该装置也是中石化系统首个高负荷A级连运达100天的同类粉煤气化装置。
目前,巴陵石化及岳阳中石化壳牌煤气化(合资)公司正朝着'高负荷A级连运120天、力争155天,争创世界一流业绩'的目标奋进。
该套装置采用壳牌粉煤气化工艺生产粗煤气、合成氨和氢气等化工原料,是中国石化与壳牌在煤气化领域的首个合作项目。装置投产6年来,巴陵石化高度重视装置长周期安全生产的攻关工作,合资双方的管理、技术人员通过不断摸索,逐渐掌握装置高负荷长周期运行的关键技术,并多次利用装置大修和机会检修,消除装置高负荷长周期运行的安全隐患等瓶颈,装置本质安全水平提升。
精细配煤备'精粮'
原料煤是决定煤气化装置安稳运行的基础。装置投运初期常常因气化炉无法消化'不对胃口'的原料煤导致堵渣停车,每次停车损失上千万元。对此,巴陵石化高度重视原料煤从采购到使用等环节的管理,定期召开煤炭管理协调会,确定煤炭采购型号、混配方案、分析标准等。公司从源头抓起,物装部像采购化工原材料一样,努力采购优质的原料煤。
该公司在同行企业率先对每种原料煤的出矿点、发运点、到港点、入库点、混配点以及入炉点分别取样分析,以'六点控制法'优化原料煤采购,....