按照“错时检修、错时开车”原则,截至11月30日,湖北化肥公司年度装置检修2044项常规项目,完工率达到100%。
早一天开车,就多一天的产量和效益。此次年度装置检修事关扭亏脱困,从10月29日乙二醇装置退气停车,迅速切换成检修模式以来,公司深化精益管理,用“满格电”精气神演绎速度与激情,努力提升设备本质安全水平,冲刺全年生产经营目标。
倒排工期,确保关键节点可控
11月12日,在中控室前的检修进度表上,煤气化部设备高级主管陈滨细细地标注气化炉A7膨胀节更换情况。
除了列入重点项目的气化炉大修,酸火炬管线更换、变换催化剂更换、空分高换更新等项目,也在进度表上,以时间轴的形式,明确各道工序开停工节点、检修要求和质量控制点。每天,运行部紧盯目标、查缺补漏,合理调配人力、物力和资金,确保各检修项目稳步推进。
此次装置检修改以往“一开俱开,一停俱停”,为“错时检修、错时开车”,在尽可能延长产品生产周期,抓抢市场商机的同时,也带来检修进度的挑战。公司未雨绸缪....